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那些因数会干扰铝电解微机系统氧化铝浓度自适应控制?

那些因数会干扰铝电解微机系统氧化铝浓度自适应控制?

有那些因数会干扰电解微机系统氧化溶度自适应控制?因为200KA电解一部分槽氧化浓度超过5.0%,但槽控机总显示“增量期”,难道微机自适应控制系统成了瞎子。

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u形曲线中,在左侧,电阻随浓度的升高而降低,右侧相反。浓度超过5.0%,槽控机判断以左侧为准,所以,槽控机认为浓度较低,所以过量。仅供参考。

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升级氧化铝浓度程序,你厂控制程序不适合生产的要求,惟有升级才能解决问题,原来我厂在郑州轻金属研究院分析电解质中氧化铝浓度,高的为4%,后升级后氧化铝浓度在1-2.5%,效应系数为0.05-0.08,控制效果较好.

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我这用的也是郑轻冶的,请问你那升级到什么版本了?

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升级后氧化铝浓度在1-2.5%,真有这么厉害,有些厂统计的效应系数也不准,实际效应系数达到0.3左右。

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我厂用的是东北大学沈阳博瑞达工程公司的控制系统,2007年5月前设计氧化铝浓度控制在1.5%-3%,后在郑州轻金属研究所抽样分析,实际氧化铝浓度在1.8%-4%,2007年5月,我厂请该公司相关人员到公司对氧化铝浓度的控制程序进行了升级,目前氧化铝浓度控制在1.0-2.5%,车间平均效应系数在0.05-0.08.

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效应系数0.3,真的是太高了,降低效应系数是大的趋势,如果阳极质量较好,氧化铝质量较好,而且控制系统控制氧化铝浓度在1.5-3%的话,效应系数可以降低到0.1对电解槽没有任何不利影响,相反有利于电解槽的稳定,提高电流效率和降低电耗.

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回复 6# 的帖子

分析的数据只能作为参考,不能太当真,否则会误事的,毕竟分析有误差,各厂的分析数据有时可能相差较大。
只要指标好,就按自己的数据;如指标不好,则要反省一下了,你的分析结果可能有误呢!

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回复 7# 的帖子

零效应管理,只要槽况正常就不必来效应!

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回复 1# 的帖子

浓度曲线走反了,就会出现这种现象!
处理方法:间断性地人工停料10分钟,强行让氧化铝的浓度曲线走正,然后再进行浓度自动控制,否则接着来的就会是长时间地走欠量,这样浓度是很难调整过来的,而槽温却要大幅度地上升啦!

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