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阳极脱极

阳极脱极

电解过程中,阳极使用14—20天时,出现炭阳极开裂掉块脱极,据炭阳极厂家说不是阳极质量问题,因为炭阳极在浇铸、上槽时,由于温度梯度较大,应力也比较大,如果阳极质量缺陷户抗热震性能差易开裂,再者,就是换极前2—3天,由于残极的性能变差,受电解波动或冲击也会引起裂纹、掉块,但阳极才使用十多天,他们说应该是阳极性能最稳定的时候,不应该出现问题,让我们查查电解技术参数的控制或操作上存在哪些问题,我是一个新工人,对此不大清楚,请问专家,他们说得的对吗?如果这种脱极是电解的问题,应该是电解哪方面造成的?
另外,我还遇到一组钢爪与磷生铁环直接脱落,而阳极没问题,且磷生铁环和阳极炭碗仍浇铸连接的很牢固,请问各位老师,这又是什么原因造成的呢?

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对于这两种问题,我们从电解上如何改变或改进技术参数、操作等来避免因电解而造成的此问题发生。

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第一种情况,可能是换极质量不好,炉底没处理净,造成阳极座块,阳极导电后局部电流过大,熔化磷生铁而脱落;
第二种情况,组装质量不好,磷生铁的成分没控制好,造成收缩缝过大,造成脱极;
第三种情况,阳极质量不好,出现问题可能在换极之初就出现了,只不过在10多天以后才发现罢了。
建议你在磷生铁处,也就是组装方面做文章,另外搞好换极质量,特别是炉底处理,如果阳极质量你能控制,那是更好。

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说得很好。

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有一台电解槽频繁发生阳极长包,一旦发现不及时,就会脱极,太累人了!16组极有13组长包

各位帮忙分析一下槽况,

新换极5,6天就发现长包,

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补充:1、阳极设置高度过低,导致电流分布严重偏流;2、阳极下滑;3、阳极长包等。

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1、是否碳渣很多啊?
2、阳极本身质量有问题,各部位消耗不均;
3、槽膛可能不规整,特别是边部伸腿肥大畸形时,也会出现类似现象。

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炭渣是多一些,但不知道是炭渣多引起长包,还是长包后温度高,使炭渣增多;

阳极质量不太好,使用的厂家多,杂,但别的电解槽很少出现类似情况


长包大部分不在边角,非长牙

太晕了,又发现一组长包,职工都要受不了了

长包后,炉帮很快花掉,SI含量大幅上升,严重影响原铝质量和槽况,

有什么招啊?

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炭渣多烧结成饼状,引起长包;长包后,温度也会变高,使炭渣变得更多起来,二者可以说是相辅相成的;
正因为长包后,该组阳极的电流分布变得很大,温度变得很高,进而扩散到全槽,使得电解行程部份变成热行程,槽帮化开也是可想而知的事情了。
操作上,要勤测阳极电流分布,特别大的可提出来查看一下,如有包,则把它打掉就是,或干脆替换一块冷极降温一下;槽外添加一些氟化铝,加强碳渣的分离;要勤捞碳渣。
工艺上,可留铝,适当把铝水平提高起来;设定电压适当抬起一点,加大极距,让包状脱离铝液引免局部短路,造成电流空耗,降低电流效率,另外,也可减弱二次反应的发生;把保温料的厚度降低下来,加强散热,确保槽帮不要熔化;延长NB间隔,以降低氧化铝的浓度。

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兄弟,可以说说你是那个单位的吗?

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氧化铝浓度失控了,老弟

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