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铝电解用预焙阳极碳块优化设计技术

铝电解用预焙阳极碳块优化设计技术

      电解用预焙阳极碳块优化设计技术项目,是以我国近年来电解行业电价和原料氧化价格持续上涨、电解成本不断增高这一重大需求为背景,瞄准国内外厂家阳极单耗指标高,换极周期短、对所运行电解影响较大这一预焙阳极碳块设计不合理之处,以降低预焙阳极单耗为主要目标,设计开发的一种残极量小,换极周期长的预焙阳极碳块。其原理是在能够满足电解正常生产的前提下,对予焙阳极碳块外形进行优化设计,优化后的碳块换极周期延长,换出残极量小。

     项目关键技术及创新点如下:

     1、原碳块有效高度进行增高,原设计550?mm增至640mm

     2、原碳块的锥形平台进行拨高,原设计高度25mm增至100??mm.

     3、原碳块的锥形平台进行减肥,原设计的上底1450*730mm下底1500*780mm改为上底1240*320mm下底1380*480mm

      通过对原碳块的外形进行优化设计,使换极周期由优化前的26天延长至34天,预焙阳极块单耗由560Kg/t-Al降至480kg/t-Al,达到国内领先水平。

      本成果从2004年2月开始在山西阳泉铝业股份有限公司应用,实际生产情况表明:所换出残极无裂纹、无掉块、氧化程度较小,在运行过程中无化爪、脱爪现象,同时在运行过程中不影响电解生产的技术经济指标,槽况运行正常。

      本成果应用后,有效地减少了电解槽槽况的波动,降低了预焙阳极单耗,是目前降低预焙阳极碳块单耗的有效途径之一,吨铝阳极单耗节省费用187元,从2004年至2005年6月共计节省费用1626.9万元,同时减轻了工人的劳动强度,改善了工人的工作环境。

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