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卧式离心机在氧化铝烧结法生产中的应用探讨

卧式离心机在氧化铝烧结法生产中的应用探讨

徐宏刚1,2,潘春跃 ,董晓辉 ,刘金星 ,高 飞
(1.中南大学研究生院,湖南长沙410083;2.山东铝业股份有限公司,山东淄博255052)
1.前言
     近年来,在水处理和许多化工领域中,已越来越广泛地采用卧螺沉降卸料离心机进行液固快速分离,可实现自动、连续操作,无滤网和滤布,能长期运转,维修方便。在氧化生产工艺流程中,对于溶出工序的赤泥分离,传统工艺采用沉降、过滤分离方法。若能实现浆液的快速分离,将能提高溶出指标,降低消耗。根据氧化溶出浆料的物性,其液相和固相比重差较大,较适宜采用卧螺沉降卸料离心机进行赤泥的快速分离。已有氧化厂进行了这方面的尝试,但尚无成功应用的先例。我们与上海溢丰有色冶金机电设备有限公司合作,于2003年8月在山东铝业股份有限公司氧化应用离心机对氧化熟料溶出浆液等进行了为期5天的快速分离试验,以期在赤泥快速分离方面有所突破。
1 卧螺沉降离心机的结构和工作原理
1.1 LW350×1550NY离心机参数
转鼓直径(大端) 350 mm
转鼓有效工作长度1550 mm
转鼓型式单头、左旋、超前
转鼓转速变频调速0~3700 r/min
转鼓和螺旋差转速液压差速器2~20 r/min溢流板直径D217、D214、D211、D205、D202、D199
处理能力 1~15 m /h(视物料的性能)
最大排渣能力1.2 IT1 /h
电机功率主电机15 kW,液压站11 kW
1.2 LW350×1550NY离心机结构(见图1)
     该离心机由转鼓、螺旋输送器、液压差速器、液压泵站、主轴承、底座、底架、液固相收集腔、上盖、电机传动和变频器电控柜等组成。

1.3 工作原理
     首先启动液压泵站,使液压差速器中的油马达运转,拖动螺旋先于一个差速△n(2~20 r/min之内可调和自动补偿),然后启动主电机,由变频器逐步升速到额定转速,此时转鼓的转速为n,而螺旋的转速为( +△n),由于螺旋比转鼓快△n,可以实现螺旋卸出固相造渣的功能。当主机稳定运行时,可开启阀门,经流量调节,悬浮液由进料管进入离心机,经螺旋加速斗加速后再进入转鼓内,在强大的离心力场作用下,比重大的固相粒子被甩在沉降壁面上,并很快沉积到转鼓的内壁上,经螺旋推动,沉渣不断地被推向转鼓小端,从出渣口经固相收集罩壳排出,由此实现连续自动快速分离。
2 试验目的和控制指标
     本次试验是考察卧螺沉降离心机在两组份赤泥、富烧硅渣及普烧一段赤泥生产现场进行快速分离的可行性。
生产工艺要求控制的目标参数为:清液浮游物<2 g/1,滤饼水分<40%。
3 影响控制目标参数的因素和设备工作参数的选择
3.1 转鼓转速n
     提高转速n,分离因素上升,物料离心力增加,浮游物被分离的越彻底,分离效果越好,进料量加大或清液浮游物减小,但同时离心机的振动和噪音增加,降低设备的使用寿命,一般在满足工艺控制目标参数的情况下,选用最小n,使清液浮游物合乎标准, 的调节一般人工根据实际情况进行。
3.2 螺旋和转鼓差转速△n
     沉渣在转鼓内的轴向移动依靠螺旋与转鼓间的相对运动即△n实现,△n小,螺旋对流体扰动小,分离效果好,固相沉渣在干燥区停留时间长,滤饼水分少,但固相排渣能力下降,易堵料;△n大,螺旋对流体扰动大,分离效果差,固相沉渣在转鼓中停留时间短,滤饼水分大,但固相排渣能力增加。
差转速△n一般应根据物料固含的大小而定。
     物料固含大,需要排出渣的含量增加,则所需的△n大;物料固含小,则△n小。△n可随机调节。
3.3 溢流板直径D
     调节转鼓大端溢流板直径的大小,可以改变转鼓沉降区和干燥区的有效长度。D 小。液池深。沉降区增大,干燥区小,清液浮游物减少,滤饼水分增加;D大,则液池浅,沉降区减小,干燥区增加,清液浮游物增加,滤饼水分减小。所需滤饼水分的大小通常根据工艺控制目标参数调节。调节转鼓大端溢流板直径的大小时必须停机进行。
3.4 进料量Q .
     进料量Q(m3/h)除与离心机性能即转鼓转速n、螺旋与转鼓差转速△n、溢流板直径D和最大排渣能力(m3/h)有关外,还与控制目标中清液的浮游物指标、滤饼水分及处理的物料物性(固含量、小于3“颗粒的量、温度一粘度、液固两相比重差等)有关。通过试验,在满足清液浮游物和滤饼水分指标的情况下,选择能满足生产需求的进料量Q,并根据离心机直径估算LW900×3600新机型的产能
4 试验结果
     氧化铝厂分别于2003年8月4日、5日对新线两组份赤泥、8月6日在浓缩车间、8月7、8日在四车间进行了离心机试验,试验结果见表1。
     表2为离心机滤饼与分离槽赤泥全成分的分析对照表


5 试验结果讨论
5.1 两组份赤泥分离试验
     流量能够达到7 m3/h,由于固体颗粒较细,粘度较大,清液浮游物浓度较高,最高达到12.4 g/1,虽然进行了加入絮凝剂试验,但由于随车用的加药泵的流量过大,故在配絮凝剂的过程中只能减少絮凝剂的浓度,当时浓度为0.1 g/1,可能在一定程度上影响了絮凝效果。清液浮游物最低在1.19 g/1,为絮凝剂加入后所取的第一个样。分析原因是因为在絮凝剂溶池内有部分原残存的絮凝剂结疤,浓度较高所致。总体来看,清液浮游物在3~8 g/1间波动,平均为3.04 g/1。滤饼含水率在40% ~50% 间波动,平均为44.9%,基本满足工艺要求。
5.2 一段溶出赤泥分离试验
① 一段溶出液直接分离:首先取自旋流器前之进料,由于固含较高(69.8 g/1),故离心机处理物料量较小,稳定在4 m3/h,在较小流量情况下,分离效果较为理想,不论是否加入絮凝剂,清液浮游物均低于0.5 g/1,平均为0.212 g/1。滤饼含水率26% ~34%。平均为29.16%。
② 一段旋流器分离后溢流液固分离试验:一段溶出物料经旋流器后溢流引入离心机,因进料固含为55.1 g/1,较之前有较大降低,故离心机产能有所提高,流量可达到10 m0/h以上。当流量低于8 m0/h时,清液浮游物较低,不加絮凝剂即可达到0.5 g/1以下。当流量在10 m。/h、不加絮凝剂时,清液浮游物在1.1~1.6 g/1波动。加入80 g/t一泥浓度的絮凝剂后,效果不太明显。同样存在絮凝剂浓度不够的问题。当絮凝剂加入到120 g/t一泥的时,浮游物浓度下降明显(1 g/t左右),滤饼含水率约30%。
③ 分析滤饼和沉降槽底流,氧化铝和氧化钠的损失均较高,但由于取样较少,且在取样时底流样和滤饼样存在较大的时间差,因此可比性较差,需进行长时间对比方能验证。
④ 因浓缩车间富矿硅渣粘稠,由沉降槽底来的物料,固含很高,造成进入离心机物料不稳定,且离心机处理量很小,仅为2 m /h,分离出的清液浮游物高,达168 g/1,故离心机不适合此种工况使用。
⑤调节离心机转速和差速的数值,仅能起到微调作用,关键取决于物料的性质。
6 试验存在的缺陷
① 由于此次试验的时间较紧,设备运行的时间较短,尚无法考证此离心机长期运转的可靠性。
② 在絮凝剂使用方面存在缺陷:由于絮凝剂溶解不够充分,存在结块现象;另絮凝剂加入量之影响,由于泵的输入量过大,因而不得不将絮凝剂浓度下调,必然影响使用效果,故无法考证絮凝剂加入后的实际效果。
7 结论及建议
①试验表明,离心机在两组份赤泥分离、一段普烧赤泥分离中效果较好,在工艺上可行。
② 高固含物料因流动性差、粘稠而使离心机运行效率低,分离效果差。
③ 建议应用大型离心机,在两组份赤泥及一段普烧赤泥进行扩大试验或工业试验。
[参考文献]
[1]孙启才,金鼎五.离心机原理结构与设计计算[M].北京:机械工业出版社.1987
[2]施震荣.工业离心机选用手册[M].北京:化学工业出版社,1999

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